地址:新鄉(xiāng)市牧野區(qū)環(huán)宇大道周村
聯(lián)系人:張先生 13623905539
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篩分樹脂的主要設(shè)備是振動(dòng)篩。在振動(dòng)篩工作過程中,聚氯乙烯粉沫 在軟連接處泄漏出來,倉泵的進(jìn)料閥 發(fā)生輕微的內(nèi)漏,則泄漏情況更加嚴(yán)重??紤]引風(fēng)機(jī)的風(fēng)量是過剩原因,生產(chǎn)中需要調(diào)整引風(fēng)機(jī)進(jìn)口擋板大小,以保持樹脂在干燥系統(tǒng)內(nèi)的停留時(shí)間適當(dāng)。在振動(dòng)篩的下料斗旁添加一條直徑≥50 mm的管道,連接至二級旋風(fēng)分離器進(jìn)口,用閥門控制開度,使料斗保持微負(fù)壓狀態(tài)。這樣絕大部分粉塵都被吸入二級旋風(fēng)分離器,避免了從振動(dòng)篩軟連接處溢出,造成產(chǎn)品浪費(fèi)和污染現(xiàn)場工作環(huán)境的現(xiàn)象。
倉泵出料壓力控制與除塵:倉泵是干燥工段的密相輸送裝置。配套聚氯乙烯裝置,在DCS控制下,采用雙泵循環(huán)工作,將干燥篩分合格的樹脂輸送至相對位置較高的包裝料倉。
倉泵的工作壓力>0.6 MPa,導(dǎo)致出料管中粉體速度過大,在切線方向與腔壁發(fā)生劇烈的撞擊,導(dǎo)致摩擦產(chǎn)生的靜電結(jié)塊,直徑達(dá)到100-300 mm的結(jié)塊,嚴(yán)重影響自動(dòng)包裝機(jī)的工作。倉泵出料壓力控制在0.4-0.6 MPa,妥善地解決了倉泵出料中產(chǎn)生材料結(jié)塊的問題。
為避免打開倉泵進(jìn)料閥門時(shí)殘余氣體對倉泵入料的吹頂,造成樹脂粉塵由振動(dòng)篩泄漏至現(xiàn)場,須將 倉泵殘余氣體在出料完畢后進(jìn)行排空處理。原設(shè)計(jì)倉泵放空管直接在現(xiàn)場排氣,由于殘余氣體攜帶部分樹脂粉,影響了工作現(xiàn)場的清潔文明生產(chǎn)。在放空管后新增1臺(tái)擊打式布袋除塵器,用于回收放空氣體中的樹脂粉塵,徹底解決了放空尾氣對現(xiàn)場環(huán)境的污染問題。
包裝機(jī)除塵系統(tǒng)的改進(jìn):原使用的樹脂粉包裝機(jī)為自動(dòng)稱重、包裝、碼垛機(jī)組。由于樹脂粉塵對電子秤的準(zhǔn)確計(jì)量有嚴(yán)重的影響,故對電子秤增設(shè)了除塵系統(tǒng)。但是粉塵量較大,每個(gè)班次可以達(dá)到二百公斤左右,這些只能作處理品,經(jīng)濟(jì)損失也較大。并且由于除塵器標(biāo)高設(shè)置不當(dāng),操作人員放除塵料的勞動(dòng)量特別大。
在完成項(xiàng)目技改時(shí),對包裝機(jī)的除塵流程再次進(jìn)行了布局設(shè)計(jì)。將脈沖袋式除塵機(jī)的安裝標(biāo)高提高了600 mm,使粉塵料的回收得以實(shí)現(xiàn)。
通過對干燥工段實(shí)施以“減污、降耗、增效”的清潔生產(chǎn)為目的的改造,實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)場清潔文明生產(chǎn);產(chǎn)品一級品率達(dá)到了95%以上;確保了干燥工段送檢產(chǎn)品合格率達(dá)100%。同時(shí)產(chǎn)生的蒸汽冷凝液和離心機(jī)母液得到了充分的回收利用,在取得良好經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí),切實(shí)保護(hù)了環(huán)境,符合化工生產(chǎn)環(huán)境的劃時(shí)代要求,實(shí)現(xiàn)了發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)的目的。
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